空壓機節能技術離心空壓機節電王在制藥企業的應用
【案例研究目的】
離心壓縮機(當壓縮對象為空氣時稱為離心空壓機),是大規模工業生產中使用的核心動力設備,承擔著主要的供氣任務,其容量較大、能耗水平高。由于其能耗占比很高,離心壓縮機的節能具有重要的現實意義。
離心壓縮機具有運行平穩、流量大、設計效率較高等優點,但也存在著流量調節較為困難、容易發生喘振的缺點。離心壓縮機常用的三種流量調節方式為:
1、調節轉速。通過調節轉速,使得離心壓縮機的輸出流量改變,進而調節管網氣壓。其優點為:
(1)不引入阻力損耗。通過轉速的降低,葉輪做功呈現自然下降,流量和輸出壓力呈現下降趨勢,不需要引入阻力環節,就能對流量進行調節。由于沒有阻力環節,不會因為阻力而損失能量。
(2)壓縮過程中的損耗有所降低。通過轉速的降低,葉輪與空氣的相對運動速度減緩,摩擦等損耗有下降趨勢,體現在壓縮過程中的產熱量下降,損耗降低能夠節省壓縮時的功耗。
調節轉速是離心壓縮機節能的一種有效的調節方式,由于不引起阻力損耗、降低壓縮損耗的作用,是最省功的調節方式,在蒸汽透平壓縮機中使用廣泛,具有很多的應用實踐,因此,節能系統應優先選用調節轉速的方式。但是,對于電機拖動的離心壓縮機,其轉速是基本固定的,很難采用簡單的方式進行調速,通常的變頻調速又容易引起壓縮機發生喘振,因此,應選擇先進的、成熟的技術進行相應的轉速調節。在本案例中,該問題獲得了圓滿解決,將進行重點敘述。
2、調節閥門。調節閥門是離心壓縮機的一種簡單的調節方式,通過閥門的調節,開度減小,在閥門兩側形成壓力差,將系統的有效輸出壓力減少,氣體流動受限,從而使得流量減少,系統運行在所需的平衡點上。閥門分為進氣閥門和排氣閥門,分別具有不同的作用:
(1)進氣閥的阻礙作用,降低了實際的進氣壓力,形成了一定的真空度,進入的氣體變得相對稀薄,使得流量下降。同時,進氣閥也會提高進氣溫度。
(2)排氣閥的阻礙作用,提高了實際輸出壓力,使得壓縮機向壓力增大、流量減小的工作點移動,限制了流量。
綜上,閥門的作用概括起來就是,通過引入流動阻力,使得流量降低,從而滿足工藝的要求,會造成能量的損失。事實上,離心壓縮機節能主要是發掘閥門損失的能量,并盡量減少壓縮過程中的附加能耗,使得排氣溫度下降、壓縮功下降,實現較好效果。
3、調節導葉。導葉調節是離心壓縮機的一種調節方式,是通過誘導氣體沿著具有傾角的導流葉片流動,使氣體預旋,從而降低氣體與旋轉葉輪之間的相對速度,做功減少,壓縮程度減輕,流量減少。導葉調節的效果和能量損失介于速度調節和蝶閥調節之間。
綜上所述,離心壓縮機節能的核心原理是,采用更優越的“轉速調節”代替“閥門調節”,降低壓縮功,減少熱量產生,增大排氣量,提高壓縮效率。實現這個原理的關鍵在于,采用合理的硬件、軟件設計,使得電機拖動的離心壓縮機的轉速調節成為可能,主要在于避免兩個嚴重的隱患:喘振和葉片疲勞。本案例基于長期的現場研究,精心研制了一套硬件和軟件系統,對傳統的高壓變頻調速系統進行了改進,采用特有的專家控制算法,并配置一套綜合控制操作臺,對壓縮機和管網進行統一管理,實現了離心壓縮機的穩定的速度調節模式,從調節方法上進行改進,避免閥門的能量損耗,同時降低氣體溫度,實現節能。而且,降低溫度的同時也會有助于減低壓縮功耗,因此,節能效果出現疊加,獲得了顯著的節能效果。
通過本案例的研究,我們就離心壓縮機的節能研究進行一個小結,向工業領域介紹這項可靠并且效果顯著的節能技術,以期獲得廣泛的推廣,為廣大用戶帶來福音。
【案例應用單位】
山東某生物工程有限公司。
【項目投資】
項目總投資480萬元。
【節能效果】
實施前耗電為2600萬kWh/a,實施后耗電為2028萬kWh/a,節約572萬kWh/a,節能率22%,年產生節能效益203萬元。
【投資回收期】
靜態投資回收期為2.4年。
【適用對象】
本案例可復制的對象為大型離心壓縮機,包括:空壓機、合成氣壓縮機、天然氣壓縮機等,要求是電機拖動的。適用的行業有:生物制藥、半導體、紡織、汽車、化工等,本技術是針對大型設備開發的,對于大型的、依靠閥門進行調節的壓縮機具有優勢。
【案例應用節能技術情況】
對于本案例,我們采用空壓機節電王,提高空壓機效率,實現節能目標。